經(jīng)過(guò)3個(gè)月的試運行,鞍鋼股份冷軋硅鋼廠(chǎng)酸再生機組的生產(chǎn)模式由雙爐變成單爐,生產(chǎn)作業(yè)率實(shí)現100%,每月可節省煤氣費和電費共計100萬(wàn)元。
酸再生機組是冷軋產(chǎn)線(xiàn)中酸軋機組的重要輔助機組。當初,這條產(chǎn)線(xiàn)設計時(shí),把生產(chǎn)模式設定為雙爐生產(chǎn)。然而,隨著(zhù)運行時(shí)間的增加,弊端也逐漸顯現:雙爐同時(shí)生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)作業(yè)率僅為50%,能耗浪費大。
看著(zhù)每月報表上那些刺眼的數字,冷軋硅鋼廠(chǎng)從上到下都在盤(pán)算如果把生產(chǎn)模式由雙爐變成單爐,是否可以把生產(chǎn)效率提上去。然而,他們又顧慮重重:放眼國內大型鋼鐵企業(yè),大多數冷軋酸再生機組都是雙爐生產(chǎn),單爐生產(chǎn)能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)所需嗎?
近些年,降本一直是冷軋硅鋼廠(chǎng)不變的話(huà)題。在他們看來(lái),目前鋼廠(chǎng)之間的競爭就是成本的競爭,如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能的同時(shí),降低生產(chǎn)成本才是企業(yè)脫穎而出的根本。為此,該廠(chǎng)除了利用多種活動(dòng)開(kāi)展降本增效外,每周還召開(kāi)一次降本推進(jìn)會(huì ),就是希望讓所有職工懂得“深化降本增效是關(guān)系每名職工切身利益的大事”。正是在這種氛圍的影響下,該廠(chǎng)相關(guān)技術(shù)人員開(kāi)展了單爐運行的調研,雖然過(guò)程繁瑣,然而結果卻令人興奮:“機組只要高效運行,單爐生產(chǎn)就有可能?!?
今年3月份,這件讓人“操心”的事,終于有了眉目,“酸軋機組實(shí)現高效運行,班產(chǎn)量比此前提高了300噸至500噸,這樣高效的運行,不就是給我們創(chuàng )造條件嘛?!薄爸挥袡C組高效運行,每周的產(chǎn)量提前完成,停機時(shí)間相應增加,每周產(chǎn)生的廢酸總量就會(huì )大幅減少,這為單爐生產(chǎn)創(chuàng )造了有利條件?!痹谶@種情況下,該廠(chǎng)馬上組織技術(shù)力量,開(kāi)展大量的推算、設計,最終確定了單爐生產(chǎn)的方案——利用閑置的設備、管道、儀表增加廢酸的儲存能力,使單爐生產(chǎn)周期得以延長(cháng);提高單爐的生產(chǎn)能力,增加兩個(gè)噴槍和噴嘴,并調整噴嘴角度及加大浸溶塔儲量。
僅僅一個(gè)月,酸再生機組的生產(chǎn)模式就實(shí)現了由雙爐變單爐,曾經(jīng)大家連想都不敢想的奢望之事,如今就在冷軋硅鋼廠(chǎng)變成現實(shí)。